เอาท์พุทควบคุมการสลับไม่เสถียร


9

ฉันมีปัญหาในการควบคุมเจ้าชู้ ฉันใช้L4970Aเพื่อสร้างตัวควบคุมเจ้าชู้พร้อมเอาต์พุตตัวแปรที่สามารถปรับได้โดยใช้โพเทนชิออมิเตอร์

เอาท์พุทกลายเป็นทางลาดเมื่อฉันตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตให้สูงกว่า 7 V; มันขึ้นตรงและช้าลงไปที่ 7.5 V และทำซ้ำอีกครั้ง

ฉันใช้ตัวเหนี่ยวนำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นการคำนวณของฉันคือประมาณ 50 ถึง 150 uH แต่ฉันใช้ 11 mH นั่นเป็นปัญหาหรือไม่

นี่คือการออกแบบของฉันเหมือนกับที่ฉันเห็นจากบันทึกแอปพลิเคชันนี้ pg.38

นี่คือแรงดันเอาต์พุตต่ำกว่า 7 V ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

นี่คือแรงดันเอาต์พุตที่มากกว่า 7 V ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

คุณรู้ไหมว่าปัญหาของฉันคืออะไร ??? ขอบคุณมาก!!!

แก้ไข 1

ฉันได้เปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวนำเป็น 200 uH และฉันพยายามจัดหาแล็ปท็อปที่มีอินพุต 24 โวลต์มันเรียกเก็บแล็ปท็อปเมื่อเปิดแล็ปท็อปแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าจะไม่เสถียรเมื่อฉันเห็นในสโคป ฉันปิดมันจะไม่คิดค่าใช้จ่าย ...

มีใครบอกได้ไหมว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น ???


2
คุณสามารถโพสต์ภาพบนเซิร์ฟเวอร์ฟรีและโพสต์ลิงค์ไปที่นี่ เราจะเพิ่มลงในคำถามของคุณ
stevenvh

11mH สูงเกินไปสำหรับ SMPS ตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่นี้อาจทำให้แปลงในโหมดต่อเนื่อง
abdullah kahraman

1
@abdullahkahraman ไม่มีอะไรผิดปกติกับ DCM และตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่หมายถึง di / dt ที่ต่ำกว่าและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ CCM ไม่ใช่ DCM
Adam Lawrence

2
เราจะเชื่อคุณถ้าคุณบอกว่าอินพุตเป็น 24 V ไม่จำเป็นต้องโพสต์รูปถ่ายขนาด 2 ล้านพิกเซลสำหรับสิ่งนั้น
stevenvh

ฉันยังไม่ได้ปรับขนาดเลยฮ่า ๆ .... -_- v
Wardhana

คำตอบ:


4

ค่าตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่มีความหมายในการออกแบบ:

  1. มันจะทำให้ตัวแปลงมีแนวโน้มที่จะทำงานในโหมดการนำไฟฟ้าแบบต่อเนื่องซึ่งมีการแยกเสถียรภาพของลูป (โดยทั่วไปคุณต้องการตัวชดเชยประเภท 3 ที่มีอัตราขยายต่ำ)

  2. มันจะส่งผลต่อการตอบสนองชั่วคราวของเครื่องแปลงโดย จำกัด อัตราการฆ่าปัจจุบัน

  3. ตัวเหนี่ยวนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระแส DC หรือไม่ ค่าสูงดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับตัวเหนี่ยวนำ EMI ไม่ใช่โช้กเอาท์พุท

หากคุณกำลังทดลองกับการออกแบบอ้างอิงเราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย BOM ที่แน่นอนที่ผู้ผลิตแนะนำ - อย่างน้อยคุณจะได้รับความมั่นใจว่าวงจรจะทำงานในระดับหนึ่ง

แก้ไข # 1

อินพุตของคุณคือ 24V และเมื่อคุณลองและปรับเอาต์พุตสูงกว่า 7V คอนโทรลเลอร์จะสูญเสียการควบคุม เอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นเป็นแรงดันต่ำกว่าอินพุตส่วนใหญ่จะถูก จำกัด โดยรอบการทำงานสูงสุดที่รองรับโดยชิ้นส่วนเท่านั้น นี่อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ

ข้อเสนอแนะแรงดันไฟฟ้าของคุณควรจะผ่านตัวต้านทานตัวต้านทานจากเอาต์พุตไปที่กราวด์โดยที่จุดกึ่งกลางจะเป็นขาที่ 11 ตัวแปลงจะควบคุมเอาท์พุท

นาฬิกาของคุณเสถียรหรือไม่? คุณควรเห็นทางลาดที่สะอาดบนตัวเก็บประจุเวลา (ไม่กระวนกระวายใจ)

การอ้างอิงของคุณมั่นคงหรือไม่ 5.1V บนพิน 14 ควรเป็นหิน

คุณมีองค์ประกอบการชดเชยอะไรจากพิน 10 จนถึงกราวด์? ฉันขอแนะนำให้ลบสิ่งที่มีและแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุที่ค่อนข้างใหญ่ (1uF ceramic) และลองการทดสอบของคุณอีกครั้ง ความต้านทานจากพิน 10 ถึงกราวด์คือการชดเชยลูปของคุณซึ่งกำหนดความเสถียรโดยรวมของคอนเวอร์เตอร์ (พร้อมกับความถี่ในการใช้งานตัวกรอง RC เอาต์พุตและโหลด) เนื่องจากคุณมีตัวเหนี่ยวนำที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณอาจต้องเปลี่ยนการชดเชยเพื่อความมั่นคง


ฉันใช้ค่าตัวเหนี่ยวนำที่แตกต่างกันเพราะฉันไม่สามารถหาจำนวนที่แน่นอนหรือคล้ายกัน ... แต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะทำให้ ...
Wardhana

@ วาฮานามีตัวเหนี่ยวนำแบบตันสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ DC ขนาดเล็กที่มีอยู่ในตลาด หากคุณต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาวิธีที่ง่ายที่สุดคือการซื้อแกนรูปวงแหวนและลมเปลี่ยนเป็น แกนกลางมักจะมีปัจจัยเหนี่ยวนำที่เกี่ยวข้องกับมัน (nH ต่อเทิร์นสแควร์) ช่วยให้คุณตั้งค่าการเหนี่ยวนำของคุณตามที่เห็นสมควร
Adam Lawrence

ไม่ได้อยู่ในเมืองของฉันโชคไม่ดี ... ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าปัจจัยการเหนี่ยวนำ มีรายการใดบ้าง
Wardhana

@Whittana มันจะถูกระบุไว้ในแผ่นข้อมูล ดูToroids Kool-Mu เหล่านี้ - ปัจจัยการเหนี่ยวนำแสดงเป็น AL ในตาราง
Adam Lawrence

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภาพที่ฉันให้ไว้ข้างต้น คุณคิดว่าปัญหานี้เกิดจากการเหนี่ยวนำหรือไม่? หรือเหตุผลอื่นใด ??
Wardhana
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.