ฉันออกแบบ PCB ตัวแรกของฉันสำหรับตัวเพิ่มบูสเตอร์ DC-DC เพียงเพื่อจะพบว่ามันให้ผลผลิตที่มีเสียงดังมาก การออกแบบจะขึ้นรอบMIC2253
นี่คือแผนผัง:
แม้ว่าวงจรของฉันจะอนุญาตให้มีการรวมกันของแรงดันไฟฟ้าอินพุต (Vin) และแรงดันไฟฟ้าขาออก (Vout) ที่แตกต่างกัน กรณีที่ฉันกำลังดีบักคือ Vin = 3.6V และ Vout = 7.2V โหลดเป็นตัวต้านทาน 120 โอห์ม ฉันคำนวณรอบการทำงาน D = 0.5 (เช่น 50%) สิ่งนี้ดูเหมือนจะอยู่ในขีด จำกัด ขั้นต่ำ 10% และสูงสุดรอบ 90% ที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูล ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่นหมวกตัวเหนี่ยวนำตัวต้านทานจะเหมือนหรือคล้ายกับแผ่นข้อมูลที่แสดงในตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การออกแบบดูเหมือนจะให้แรงดัน RMS ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นในเอาต์พุต แต่หลังจากดูสัญญาณผ่านออสซิลโลสโคปแล้วฉันเห็นการสั่นของแรงดันไฟฟ้าไซน์แบบไซนัสที่ทำให้หมาด ๆ ปรากฏขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น ฉันเห็นความผันผวนที่เหมือนกันเกือบทุกจุดบนกระดาน ความผันผวนของเอาต์พุตมีขนาดใหญ่นั่นคือ 3 V สูงสุดถึงสูงสุด หลังจากทำการวิจัยเล็กน้อยดูเหมือนว่าปัญหาของฉันไม่เฉพาะกับตัวเลือกตัวแปลงของฉัน แต่เป็นปัญหาสำหรับโครงร่าง PCB ของฉัน (ดูลิงก์ด้านล่าง) ฉันไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขเค้าโครงของฉันอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้
เอกสารเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง:
- http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf
- http://www.analog.com/library/analogDialogue/cd/vol41n2.pdf
- http://www.enpirion.com/Collateral/Documents/English-US/High-frequency-implications-for-switch-mode-DC-R_0.pdf
- http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3645
- http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/735
ฉันแนบสามภาพ "original pcb.png" มีรูปภาพของบอร์ดที่ฉันมีปัญหา มันเป็นบอร์ด 2 ชั้น สีแดงเป็นทองแดงด้านบน สีน้ำเงินคือทองแดงด้านล่าง
"current loops.jpg" แสดงบอร์ดต้นแบบที่มีการซ้อนทับสีส้มและสีเหลืองของทั้งสองเส้นทางที่แตกต่างกันในปัจจุบันที่ใช้ในการเรียกเก็บเงิน (สีส้ม) และปล่อย (สีเหลือง) เหนี่ยวนำ หนึ่งในบทความ ( http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf ) แนะนำว่าสองลูปปัจจุบันไม่ควรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังนั้นฉันพยายามลดการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ในเค้าโครงใหม่ที่ฉันเริ่มใน "pcb_fix.png" ฉันแฮ็ค PCB ดั้งเดิมเพื่อให้ใกล้เคียงกับเลย์เอาต์ใหม่นี้ แต่ประสิทธิภาพของบอร์ดไม่เปลี่ยนแปลง มันยังคงมีเสียงดัง! คุณภาพของแฮ็คนั้นไม่ดีอย่างที่แสดงใน "pcb_fix.png" อย่างไรก็ตามมันเป็นการประมาณที่ยุติธรรม ฉันคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงบ้าง แต่ฉันไม่เห็นเลย
ฉันยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้อย่างไร บางทีพื้นดินทำให้เกิดกาแล็กซี่มากเกินไป? บางทีแคปมีอิมพีแดนซ์มากเกินไป (ESR หรือ ESL)? ฉันไม่คิดอย่างนั้นเพราะพวกมันเป็นเซรามิกหลายชั้นและมีค่าและวัสดุอิเล็กทริกที่ร้องขอโดยแผ่นข้อมูลนั่นคือ X5R บางทีร่องรอยของฉันอาจมีการเหนี่ยวนำมากเกินไป ฉันเลือกตัวเหนี่ยวนำที่มีฉนวนหุ้ม แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่สนามแม่เหล็กของมันจะรบกวนสัญญาณของฉัน
ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชมมาก
ตามคำร้องขอของโปสเตอร์ฉันได้รวมเอาท์พุทออสซิลโลสโคปบางตัวภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน
เอาท์พุท, AC คู่, 1M โอห์ม, 10X, BW จำกัด OFF:
เอาท์พุท, AC คู่, 1M โอห์ม, 10X, BW จำกัด OFF:
เอาท์พุท, AC ควบคู่, 1M Ohm, 10X, BW จำกัด 20Mhz:
เอาท์พุท, AC แบบคู่, 1M Ohm, 1X, BW จำกัด 20Mhz, 1uF, 10uF, 100nF และ 100 โอห์มตัวต้านทานแบบแยกเอาต์พุต 120 โอห์มนั่นคือทั้งหมดเป็นแบบขนาน:
การสลับโหนด, DC ควบคู่, 1M Ohm, 10X, BW ถูก จำกัด
การสลับโหนด, AC ควบคู่, 1M Ohm, 10X, BW จำกัด 20Mhz
เพิ่ม: ความผันผวนดั้งเดิมลดทอนอย่างมากอย่างไรก็ตามภายใต้ภาระที่หนักกว่าใหม่ความผันผวนที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นใหม่
เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่แนะนำโดย Olin Lathrop มาใช้ก็พบว่ามีการลดลงของความกว้างของการแกว่ง การแฮ็กบอร์ด cicuit ดั้งเดิมเพื่อประมาณค่าเลย์เอาต์ใหม่ช่วยได้บ้างโดยการนำออสซิลเลชั่นมาสู่จุดสูงสุด 2V:
ใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์และมีเงินมากขึ้นในการสร้างบอร์ดต้นแบบใหม่ดังนั้นฉันจึงหลีกเลี่ยงคำสั่งนี้จนกว่าฉันจะแยกแยะปัญหา
การเพิ่มตัวเก็บประจุเซรามิก 22uF เพิ่มเติมสำหรับอินพุตสร้างความแตกต่างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการปรับปรุงที่ท่วมท้นนั้นมาจากการบัดกรีฝาเซรามิคขนาด 22uF ระหว่างขาออกและวัดสัญญาณผ่านฝาครอบ สิ่งนี้ทำให้แอมพลิจูดเสียงรบกวนสูงสุดถึง 150mV สูงสุดถึงสูงสุดโดยไม่ จำกัด แบนด์วิดท์ของขอบเขต !! Madmanguruman แนะนำวิธีการที่คล้ายกันยกเว้นว่าเขาแนะนำให้เปลี่ยนหัวโพรบแทนวงจร เขาแนะนำให้วางสองแคประหว่างพื้นดินและส่วนปลาย: หนึ่งอิเล็กโทรไลต์ 10uF และเซรามิก 100nF หนึ่งตัว (ในแบบที่ฉันสมมติ) นอกจากนี้เขาแนะนำให้ จำกัด แบนด์วิดท์ของการวัดไว้ที่ 20Mhz และวางโพรบไว้ที่ 1x เรื่องนี้ดูเหมือนจะมีผลกระทบเสียงรบกวนในเรื่องขนาดเดียวกัน
ฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นพื้นเสียงต่ำที่ยอมรับได้หรือแม้กระทั่งแอมพลิจูดเสียงรบกวนทั่วไปสำหรับตัวแปลงสวิตชิ่ง แต่มันเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ นี่เป็นกำลังใจฉันเลยไปทดสอบความทนทานของวงจรภายใต้แรงกระทำที่มีความสำคัญมากกว่า
น่าเสียดายที่การโหลดวงจรที่หนักขึ้นทำให้เกิดพฤติกรรมแปลกใหม่ ฉันทดสอบวงจรด้วยโหลดความต้านทาน 30 โอห์ม แม้ว่าบอร์ดจะยังคงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอินพุตเท่าที่ควร แต่ตอนนี้เอาต์พุตจะมีความถี่ของฟันเลื่อย / สามเหลี่ยมคลื่นเอาท์พุทต่ำ ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้บ่งชี้ ดูเหมือนว่าการชาร์จกระแสคงที่และการปล่อยของหมวกเอาท์พุทให้ฉันที่ความถี่ต่ำกว่าความถี่สลับ 1 Mhz ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
การสำรวจโหนดสวิตชิ่งภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเดียวกันแสดงให้เห็นว่าสัญญาณยุ่งเหยิงและความผันผวนที่น่ากลัว
พบวิธีแก้ไข
มีการตอบคำถามและวงจรทำงานอย่างเพียงพอ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับความเสถียรของลูปควบคุมอย่างที่ Olin Lathrop แนะนำ ฉันได้รับคำแนะนำที่ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามแลงเป็นเพียงคนเดียวที่แนะนำแนวทางการดำเนินการนี้ ฉันจึงให้เครดิตเขาพร้อมคำตอบที่ถูกสำหรับคำถามของฉัน อย่างไรก็ตามฉันขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำหลายข้อยังคงเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการออกแบบและจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงบอร์ดครั้งต่อไป
ฉันถูกบังคับให้ทำตามคำแนะนำของแลงเพราะฉันสังเกตเห็นว่าความถี่ของเอาท์พุทฟันเลื่อย / สามเหลี่ยมมีความถี่ของลักษณะที่ปรากฏเช่นเดียวกับส่วนคลื่นสี่เหลี่ยมของสัญญาณที่โหนดสวิตชิ่ง ฉันคิดว่าทางลาดของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จและทางลาดลงเนื่องจากความล้มเหลวในการรวมตัวเหนี่ยวนำอย่างเพียงพอในระหว่างส่วนการแกว่งของสัญญาณบนโหนดสวิตชิ่ง มันสมเหตุสมผลว่านี่เป็นปัญหาด้านเสถียรภาพเนื่องจากสิ่งนี้
ด้วยการทำตามคำแนะนำของแลงเพื่อดูพินค่าชดเชยอย่างใกล้ชิดฉันพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มความจุของเครือข่าย RC ซีรี่ส์บนพินคอมพ์คืนค่าเสถียรภาพของลูปควบคุม ผลกระทบที่มีต่อโหนดสวิตชิ่งมีความสำคัญดังที่เห็นได้จากสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม:
ตัดความถี่ต่ำของฟันเลื่อย / สามเหลี่ยมคลื่น
สัญญาณรบกวนความถี่สูงบางส่วน (100Mhz) อาจยังคงอยู่ในเอาต์พุต แต่มีข้อเสนอแนะว่านี่เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของการวัดและหายไปเมื่อแบนด์วิดท์ของขอบเขต 200Mhz จำกัด ที่ 20Mhz ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างสะอาด ณ จุดนี้:
ฉันคิดว่าฉันยังคงมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนความถี่สูง แต่ฉันคิดว่าคำถามของฉันกว้างกว่าและไม่เฉพาะเจาะจงกับคำถามการดีบักนี้ดังนั้นเธรดจะจบลงที่นี่
all.css
มีกฎ.post-text img { max-width: 630px; }
ซึ่งควรปรับขนาดทุกภาพในทุกโพสต์ให้มีขนาดที่เหมาะสม ฉันไม่คัดค้านที่จะโพสต์ภาพขนาดใหญ่ พวกเขาจะบีบอัดค่อนข้างดีใน PNG และเราสามารถเปิดภาพในแท็บใหม่และซูมเข้าเพื่อตรวจสอบพูดขาทับซ้อนและข้อผิดพลาดการจับคู่ตาราง