คำถามติดแท็ก buck

โทโพโลยีตัวแปลง DC-DC แบบไม่แยกซึ่งให้แรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

4
เหตุใดโหลดที่เล็กลงจึงต้องมีตัวนำกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในตัวควบคุมบั๊ก
MC34063 หมายเหตุโปรแกรมรายการสมการสำหรับการคำนวณขนาดเหนี่ยวนำต่ำสุดดังนี้ Lm ฉันn= Vฉันn- โวลต์s ที- โวลต์o ยูทีผมP k( s W ฉันทีซีเอช)เสื้อo nLม.ผมn=Vผมn-Vsaเสื้อ-Vโอยูเสื้อผมพีk(sWผมเสื้อคชั่วโมง)เสื้อโอnL_{min} = \frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk}(switch)} t_{on} แต่นี่ก็หมายความว่าเมื่อฉันpk (สวิตช์) (เช่นกระแสสวิทช์สูงสุด) ลดลงขนาดตัวเหนี่ยวนำขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ได้รับการสำรองข้อมูลโดยเครื่องคิดเลขแบบอินเทอร์แอคทีฟเช่นอันนี้ซึ่งแสดงผลแบบเดียวกัน ทำไมเป็นเช่นนี้และหมายความว่าเครื่องปรับลมจะทำงานตามที่ออกแบบมาเฉพาะเมื่อทำงานที่โหลดสูงสุดเท่านั้นและฉันจำเป็นต้องเพิ่มขนาดตัวเหนี่ยวนำถ้าฉันต้องการจัดการกับโหลดที่เล็กลง?

6
ทำไมตัวแปลงเจ้าชู้ IC จึงล้มเหลวและระเบิด
ฉันมีการออกแบบที่ปรับใช้ซึ่งเรากำลังประสบกับอัตราความล้มเหลวสูง (~ 4%) ในตัวแปลงเจ้าชู้แบบสเต็ปดาวน์ดาวน์ 12V ถึง 5V ของ PCB บทบาทของตัวแปลงบัคในวงจรคือการลดระดับอินพุต 12 V (จากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่เชื่อมต่อ) เป็น 5V ซึ่งจะถูกป้อนเข้ากับเต้ารับ USB-A สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ หน่วยที่ส่งคืนทั้งหมดมี IC ตัวแปลงบั๊กที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน IC เป็น TPS562200DDCT จาก Texas Instruments (ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงดังนั้นฉันได้ยิน) นี่คือแผ่นข้อมูล นี่คือรูปภาพของยูนิตที่ล้มเหลว: นี่คือแผนผัง: นี่คือดูที่ไฟล์ออกแบบ PCB สำหรับส่วนของบอร์ด: ในการวิเคราะห์ความล้มเหลวของตัวแปลงสัญญาณบั๊กฉันคิดว่าว่าคุณสามารถเพิกเฉยต่อวงจรลัดแบตเตอรี่ต่ำ ส่วนของวงจรนั้นใช้แรงดันอ้างอิงและ FET ด้านต่ำเพื่อตัดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกจากส่วนที่เหลือของวงจรเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 11 V สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าการลัดวงจรภายนอกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ USB จะไม่ใช่ผู้ร้ายเนื่องจาก TPS562200DDCT มีการป้องกันกระแสเกินอยู่ภายใน: 7.3.4 การป้องกันกระแสเกินขีด จำกัด เอาท์พุทกระแสเกิน (OCL) …

1
ความถี่ตัวสะท้อนพ้องด้วยตนเองมีความสำคัญมากเพียงใดเมื่อใช้กับตัวเหนี่ยวนำ SMPS ที่มีความเร็ว (~ 3MHz)
ฉันใช้ LM2734Z ตัวควบคุมเจ้าชู้ 3 MHz มันเร็วมากซึ่งหมายความว่ามันมีตัวเหนี่ยวนำขนาดเล็ก หนึ่งในสิ่งที่ฉันสงสัยว่าเป็นความถี่สำคัญของตัวเหนี่ยวนำหรือไม่ ฉันใช้มันเพื่อก้าว 4.8V ถึง 20V ลงไปที่ 3.3V ± 5% ฉันพบตัวเหนี่ยวนำ 3.3µH 2A (ตามที่แนะนำโดยแผ่นข้อมูลสำหรับ 3.3V @ 1A ฉันให้คะแนนเอาต์พุตสูงสุด 400mA) "SDR0604-3R3ML" ความถี่เรโซแนนในตัวเองคือ 60 MHz ซึ่งดูเหมือนจะชัดเจนดีที่ 3 MHz แต่มันมีหลายความถี่และฉันสงสัยว่ามีฮาร์โมนิกเข้ามาหรือไม่ แม้ว่ากรณีนี้จะไม่เป็นไรมีกฎง่ายๆสำหรับการหลีกเลี่ยงความถี่เรโซแนนบางอย่าง (เช่นถ้าพวกเขาตรงกับ?)

1
การแกว่งของแรงดันเอาต์พุตของตัวแปลงเจ้าชู้ของฉันมาจากไหน?
ฉันกำลังสร้างตัวแปลงบั๊ก พารามิเตอร์หลักดังต่อไปนี้: อินพุต 24V เอาต์พุต 5V / 3A สามารถรักษากระแสไฟฟ้าแรงโหลดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสลับของ LED พลังงาน (~ 2A) ฉันเลือกแปลงเจ้าชู้ซิงโครจาก TI ที่เหมาะกับความต้องการของฉันในแง่ของลักษณะไฟฟ้า, แพคเกจและค่าใช้จ่ายที่: TPS54302 ต้นแบบแรกถูกออกแบบโดยทำตามคำแนะนำในแผ่นข้อมูลและสูตร การกำหนดเส้นทางของ PCB นั้นทำเลียนแบบบอร์ดประเมินผลของตัวแปลง นี่คือแผนงานและ CAD: (บอร์ด 4 เลเยอร์, ​​เลเยอร์ 2 และ 3 ถูกซ่อนอยู่พวกเขาตามลำดับประกอบด้วยระนาบ GND และระนาบอุปทาน) มีรอยเท้าตัวเก็บประจุเพิ่มเติมในการออกแบบนี้เพื่อให้สามารถทดสอบการกำหนดค่าองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เมื่อฉันทดสอบบอร์ดจริง ๆ แล้วฉันพอใจกับคุณสมบัติหลัก: ประสิทธิภาพกระแสไฟขาออกและแรงดันอินพุตและเอาต์พุตระลอก อย่างไรก็ตามฉันต้องการทดสอบเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟและนี่คือที่ฉันเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด ฉันไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายหรือเครื่องกำเนิดสัญญาณใด ๆ ทำให้ฉันไม่สามารถวัดระยะขอบได้ แทนการวิจัยของ Google แนะนำให้ฉันวัดความแปรปรวนของแรงดันเอาท์พุทในขณะที่ใช้กระแสโหลดชั่วคราว (~ 1A ชั่วคราวด้วยเวลาเพิ่มขึ้น / …

4
ฉันจะเลือกค่าตัวเหนี่ยวนำที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมบั๊กได้อย่างไร
ก่อนอื่นฉันดูดคณิตศาสตร์นิดหน่อยและฉันไม่มีอัจฉริยะทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นสิ่งที่ฉันทำคือเพื่อความสนุกสนานและเพื่อการเรียนรู้ ... ฉันกำลังทำงานกับวงจรเจ้าชู้เพื่อแปลง USB Vbus 5V ของฉันเป็น 3.3V ฉันได้เลือกAP5100แล้วและพบว่ามันค่อนข้างท้าทายที่จะเข้าใจถึงค่าที่ถูกต้องของส่วนประกอบบางอย่าง แผ่นข้อมูลระบุค่า R1 (49.9kΩ) และ R2 (16.2kΩ) อย่างเรียบร้อยในตารางที่ 1 ในหน้า 6 เพื่อสร้างแรงดันเอาต์พุต 3.3V แต่ฉันพบว่ารถไฟชนกันเล็กน้อยเข้าใจวิธีการคำนวณ ค่าตัวเหนี่ยวนำสำหรับตัวเหนี่ยวนำ L1 แผ่นข้อมูลระบุ 3.3µH ในหน้า 2, รูปที่ 3: ฉันต้องการเข้าใจวิธีคำนวณ 3.3µH ดีขึ้นและในกรณีนี้นี่คือค่าที่ถูกต้องสำหรับใบสมัครของฉัน ตอนนี้กลับไปที่แผ่นข้อมูลสูตรการคำนวณ L ระบุว่า: L = Vo u t × ( Vฉันn - Vo ยูที)Vฉันn × Δ ฉันL …

5
มันตกลงไหมที่จะเชื่อมต่อเอาท์พุทของบัคเรกูเลเตอร์แบบขนาน?
ฉันกำลังใช้ตัวควบคุมเจ้าชู้ MCP16322ซึ่งขับเคลื่อนโดย 12V และเอาต์พุต 5V และ 2A มันโอเคที่จะเชื่อมต่อเอาท์พุทของสองสิ่งนี้ในแบบคู่ขนานหรือไม่? การเชื่อมต่อเอาท์พุทแบบขนานกันทำให้ค่าความจุสูงสุดบนเอาต์พุตของหน่วยงานควบคุมหรือไม่? มันจะดีกว่าที่จะเชื่อมต่อเอาท์พุทแบบขนานผ่านไดโอด? ไดโอดจะทำให้เกิดการลดลงของ. 7v แม้ว่าฉันจะค่อนข้างหลีกเลี่ยง นี่คือวงจรแอปพลิเคชัน

6
ทำไมบัค (สเต็ปดาวน์) สวิตช์ควบคุมจำเป็นต้องมีตัวเหนี่ยวนำและไดโอด?
อย่างน้อยฉันก็เข้าใจอย่างน้อยในระดับพื้นฐานวิธีการทำงานของสวิตชิ่งคอนเวอร์เตอร์ทั้งเจ้าชู้และบูสเตอร์ สิ่งที่ทำให้ฉันสงสัยคือทำไมตัวแปลงสัญญาณเจ้าชู้โดยเฉพาะไม่ง่ายกว่า ทำไมไม่สร้างตัวแปลงบั๊กเป็นสวิตช์ที่เก็บประจุด้วยสวิตช์ที่ควบคุมโดยตัวเปรียบเทียบเปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุตกับการอ้างอิง จะไม่ง่ายกว่านี้หรือไม่อนุญาตให้คุณใช้ตัวเก็บประจุที่ใช้งานได้ง่ายและราคาถูกกว่าแทนตัวเหนี่ยวนำและข้ามไดโอดทั้งหมด?

9
สำหรับความแตกต่างของ Vin-Vout ขนาดเล็กมันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะใช้ LDO กับตัวควบคุมบัค
ฉันต้องการลดระดับ 5V เป็น 3.3V ที่ประมาณ 250mA เท่าที่ฉันเห็นมีสองตัวเลือกในการพิจารณา: Buck: พื้นที่มากขึ้น, ราคาสูงขึ้น LDO: พื้นที่น้อยกว่า, ราคาถูกกว่า, กำจัดความร้อนได้ยากขึ้น (?), มีประสิทธิภาพน้อยลง (?) สิ่งที่ฉันสงสัยว่า LDO จะมีประสิทธิภาพมากกว่าและดีกว่าในการทำงานนี้หรือไม่? ฉันเคยได้ยินสิ่งต่าง ๆ เช่นโซลูชั่น 6V ถึง 5V มักจะใช้ LDO แทนหน่วยงานควบคุมเจ้าชู้เพราะมันมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ฉันสงสัยว่ามันใช้กับ 5V ถึง 3.3V ได้ไหม
14 buck  ldo 

2
วัตถุประสงค์ของการใช้ MOSFET แทนที่จะเป็นไดโอดวีลแชร์ใน Buck topology คืออะไร?
( ที่มา ) ฉันมักจะเห็นแบบจำลองวงจรบัคซึ่งใช้ MOSFET แทนไดโอดแบบวีลแชร์ สิ่งที่ฉันเข้าใจจาก Buck topology คือเมื่อ MOSFET ด้านบนปิดไม่สำคัญว่าจะเปิดหรือปิดล่างเนื่องจากกระแสจะไหลจากพื้นดินไปยังตัวเหนี่ยวนำผ่านไดโอดร่างกาย เหตุใดพวกเขาจึงใช้ MOSFET ตัวที่สองนี้ MOSFET โดยทั่วไปมีราคาแพงกว่าไดโอดใช่ไหม นี่มันไม่เกินความจริงเหรอ? หรือทำให้วงจรดีขึ้นในบางวิธี?

1
ปัญหาเสียงรบกวนด้วยตัวควบคุม Buck / Boost Switching
ฉันกำลังออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโครงการวิจัย (ฉันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ EE!) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถพบได้ที่http://iridia.ulb.ac.be/supp/IridiaSupp2012-002/ ต้นแบบสุดท้ายมีปัญหากับแหล่งจ่ายไฟและดังนั้นฉันจึงพยายามที่จะเอาชนะปัญหาด้วยการออกแบบใหม่และดีกว่า เนื่องจากอุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฉันจึงตัดสินใจใช้ตัวควบคุมการสลับ LTC3536 buck / boost: http://cds.linear.com/docs/en/datsheet/3536fa.pdf โดยทั่วไปฉันใช้การอ้างอิง (หน้า 1 ของแผ่นข้อมูล) สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 1A / 3.3V ตามที่เห็นที่นี่: (ที่มา: ulb.ac.be ) มีระนาบกราวด์แยกกันสามแบบ: PGND, มาจากแบตเตอรี่, GND, กราวด์ปกติ, และ AGND สำหรับเซ็นเซอร์อะนาล็อก ฯลฯ นี่คือบอร์ดตามที่ฉันออกแบบในอีเกิ้ล ฉันสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนบางอย่างจากการออกแบบอ้างอิงเช่น C3 และ C4 ควรอยู่ใกล้ LTC (U3) มาก: (ที่มา: ulb.ac.be ) นี่คือผลลัพธ์ที่ฉันเห็นใน VCC (มีหรือไม่มีโหลด Vin = …

4
ทำไมเราถึงเปลี่ยนเป็นนาฬิกาบั๊ก
ขอโทษถ้าสิ่งนี้ถูกถามไปแล้ว แต่ฉันไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น - เราทุกคนรู้การออกแบบพื้นฐานของตัวแปลงบั๊ก: PWM แบบวงปิดเป็นวงจรกรองความถี่ต่ำ แต่คำถามของฉันคือ ... ส่วนการตอกบัตรจำเป็นหรือไม่ ใครสามารถสร้างตัวแปลงบั๊กโดยการปิดสวิตช์เมื่อแรงดันเอาต์พุตตรงกับระดับ "ต่ำ" และจากนั้นเปิดสวิตช์เมื่อแรงดันเอาต์พุตกระทบกับ "ระดับสูง" บางอย่างหรือไม่ ดังนั้นโดยทั่วไปการป้อนกลับแบบวนซ้ำที่ไม่ถูกล็อคด้วยฮิสเทรีซีสเพื่อป้องกันเสียงเรียกเข้า

2
มันจะดีกว่าที่จะเพิ่มหรือเจ้าชู้?
ฉันกำลังสร้างตัวแยกควันประสานจากพัดลมพีซีเก่า (PWM 4 พิน) ขับเคลื่อนโดย PIC ระดับกลาง พัดลมต้องการ 12V @ สูงสุด 0.28A สำหรับกำลังไฟและ 5V PWM @ สูงสุด 5mA เพื่อควบคุม RPM ดังนั้นฉันจะเรียกใช้ PIC ที่ 5V และดังนั้นฉันจะต้องมีทั้ง 5V และ 12V ฉันคิดว่า PIC จะไม่ใช้พลังงานมากเมื่อเทียบกับพัดลมแม้ว่าฉันวางแผนที่จะมีเซ็นเซอร์ความใกล้เคียง IR ด้วยดังนั้นฉันสามารถเพิ่มความเร็วพัดลมเมื่อมือของฉันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ฉันบัดกรีแล้วลาดอีกครั้งเมื่อ ฉันเสร็จแล้ว ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้หูดที่ผนังหรือแบตเตอรี่ แต่ต้องการทราบข้อดีข้อเสียของตัวเลือกที่มี ตัวอย่างเช่นฉันคิดว่าฉันสามารถจ่ายไฟให้กับระบบที่มีกำแพงหูด 5V และใช้ตัวแปลง DC boost เพื่อรับ 12V สำหรับพัดลม หรือฉันสามารถจ่ายไฟให้กับระบบด้วยกำแพงหูด 12V และใช้ตัวแปลง DC buck เพื่อรับ …

2
ตัวแปลงบั๊ก, เสียงแหลม / เสียงหอนเหนี่ยวนำ
ฉันมีปัญหากับตัวแปลงบั๊กโฮมเมดของฉัน มันใช้ชิปควบคุม TL494 พร้อมไดรเวอร์ MOSFET แบบแยก ปัญหาคือว่าตัวเหนี่ยวนำของฉัน squeaks และ whines เมื่อกระแสออกเกินค่าที่แน่นอน ในฐานะผู้เหนี่ยวนำฉันได้ใช้โช้ก toroidal ทั่วไปจาก ATX PSU เก่า (สีเหลืองกับหน้าขาวหนึ่งหน้า) อย่างไรก็ตามฉันสังเกตเห็นว่ามันร้อนขึ้นจริง ๆ และนั่นไม่ใช่การสูญเสียในลวดทองแดงของฉันมันเป็นแกนที่ไม่เหมาะสำหรับการสลับแอปพลิเคชัน แต่เพื่อการกรอง จากนั้นฉันก็แยกชิ้นส่วนของเฟอร์ไรต์หม้อแปลงตัวเหนี่ยวนำของตัวเองลงบนมัน แต่มันกลับมาอีกครั้ง จากนั้นฉันคิดว่ามันอาจเป็นเพราะแกนที่ไม่ได้ติดกาวเข้าด้วยกันดังนั้นฉันจึงตัดสินใจทำสิ่งนี้กับหม้อแปลงขนาดใหญ่ (อาจเป็น EPCOS E 30/15/7 กับส่วนตรงกลาง แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ในแกนนี้และถ้ามันเป็น gapped หรือไม่) แต่คราวนี้ด้วยการเอาขดลวดออกอย่างระมัดระวังโดยไม่แยกแกนออก ผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับ (เครื่องกำเนิดสัญญาณของฉันยังมาไม่ถึงดังนั้นฉันจึงไม่สามารถวัดความเหนี่ยวนำได้อย่างแม่นยำ แต่อยู่ในขอบเขตของ 10uH, 6 รอบ (ของสายสองคู่เพื่อลดผลกระทบที่ผิวหนัง)) มันยังคงเป็นเสียงแหลม แต่มีเพียงแรงดันและกระแสที่อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยแสงไฟ LED ของฉัน (โดยทั่วไปฉันต้องการสร้างตัวแปลง DC-DC ของตัวเองเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับไฟ LED …

2
การจัดเส้นทางตัวแปลง Buck / Boost DC / DC
ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเลย์เอาต์ของแหล่งจ่ายไฟ ฉันทำซ้ำสองครั้งแรกเนื่องจากฉันไม่มีประสบการณ์ที่จำเป็นและฉันต้องการหลีกเลี่ยงการเรียกใช้ค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อความสมบูรณ์นี่คือคำถามก่อนหน้านี้ (ที่เกี่ยวข้อง): ปัญหาเสียงรบกวนกับตัวควบคุมการสลับ Buck / Boost อุปกรณ์ของฉันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่ 3.3V ดังนั้น Vin = 2.7-4.2V, Vout = 3.3V ฉันตัดสินใจใช้ตัวควบคุมการสลับ LTC3536 buck / boost: http://cds.linear.com/docs/en/datsheet/3536fa.pdf โดยทั่วไปฉันใช้การอ้างอิง (หน้า 1 ของแผ่นข้อมูล) สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 1A / 3.3V นี่คือแผนงาน: มีระนาบกราวด์สามแบบ: PGND มาจากแบตเตอรี่และเชื่อมต่อกับ LTC3536; GND ซึ่งเป็นสัญญาณกราวด์ซึ่งแยกออกจากพิน 3 และ AGND ใช้สำหรับเซ็นเซอร์อะนาล็อกและอื่น ๆ ซึ่งแตกแขนงจากระนาบ GND นี่เป็นบอร์ด 2 ชั้นรุ่นล่าสุด สีแดงคือด้านบนสีน้ำเงินคือชั้นล่างสุด …

2
นี่เป็นพฤติกรรมปกติของ Buck Regulator หรือไม่?
เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ลองใช้ตัวควบคุมเจ้าชู้ผลลัพธ์ของฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวัง สำหรับหนึ่งแรงดันกระเพื่อมดูเหมือนว่าสูงเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผมมันเป็นเรื่องของ 800mV กับภาระและไม่ไปถึง 4.5V กับโหลดคงที่ 1A ในความเป็นธรรมมันมีหนามแหลมสั้น ๆ เท่านั้นที่สร้างระลอกคลื่นนี้ นี่คือการจับตัวควบคุมโดยไม่มีการโหลด: ที่ 1A แรงดันขาออกลดลงประมาณ 100mV และแรงดันไฟฟ้าพุ่งค่อนข้างใหญ่: ฉันใช้XRP7664ในการตั้งค่าที่ให้ไว้ในแผ่นข้อมูล แต่เปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตเป็น 6V (แผนผังในหน้า 1 ที่มี R1 เปลี่ยนเป็น 56k) วงจรถูกสร้างขึ้นบนกระดานฝ่าวงล้อมและการเชื่อมต่อที่ทำด้วยสายไฟ คำถามของฉันคือ: นี่เป็นพฤติกรรมการทำงานปกติของตัวควบคุมเจ้าชู้หรือไม่? R1 เปลี่ยนเป็น 56K

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.